湿式磁选机返回系统的问题分析及优化
2021-12-10 15:07:00 点击数:
一、湿式磁选机返回系统存在的问题分析:
有试验室研究表明,+2mm以上各粒级磁选尾矿金属分布率很低,可作为合格尾矿抛出,而-2mm以下粒级磁选尾矿铜、硫、钴品位均明显高于精矿,此粒级必须回收利用。振动筛是实现-2mm粒度物料和+2mm物料分离的设备。在对物料进行筛分时,筛上物含水量较大,影响了安全文明生产,而且造成返回矿量的不稳定。
二、振动筛的改造:
起初,振动筛选型为DSP900×1800mm圆振动筛,筛面面积不够大,加之安装倾角15°,使得入筛物料流动速度较快,筛上物脱水成果不好,造成矿浆量波动以及输送废石皮带漏水严重,特别是冬天易结冰,造成较大的安全隐患。经过分析、研究,选用了DS2P1200×2400mm直线振动筛,筛面面积增大77.8%,使得物料在筛面分布较为均匀。筛面基本水平安装,延长了物料在筛面经过的时间,使筛上物脱水成果大为改观。同时,筛下物水量的增大也促进了矿浆量的稳定,达到了预期目的。
三、湿式磁选机返回泵的优化改造:
为扩大生产规模,该选矿厂进行了磨选第五系列扩建工程,预选抛废工艺得以应用。原有尾矿返回泵设计能力只满足四个系列,由于压力不足,造成路程较远的1#分选机返回量较少,影响了各机台物料性质的均衡性。为此,对返回泵进行了提速改造,进一步满足了现场生产的需要。
经上述改造及实践,成功地解决了现场出现的问题,保障了湿式磁选机预选系统的开动率,提高了球磨机利用效率。
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